火电厂锅炉给水溶解氧按《GB/T 12145-2016 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》应控制在≤7μg/L(高压AVT-R)或≤15μg/L(中压),超标通常由除氧器热力工况偏离、凝结水负压系统漏气、补给水带氧、化学除氧失效或仪表误差引起,需通过参数校正、系统查漏、加药调整和仪表维护予以消除。

一、电厂水汽系统溶解氧控制标准是多少?

依据国家质检总局发布的《GB/T 12145-2016 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》及DL/T 561水汽监督导则,各关键点溶解氧控制限值如下:

取样点

机组条件

溶解氧(DO)限值

锅炉给水

压力3.8~5.8MPa

≤15 μg/L

锅炉给水

压力>5.9MPa,AVT(R)还原处理

≤7 μg/L

锅炉给水

压力>5.9MPa,AVT(O)氧化处理

≤10 μg/L

凝结水泵出口

湿冷机组

≤50 μg/L

凝结水泵出口

空冷机组

≤100 μg/L

运行中DO>7μg/L需预警并在72h内查明原因,>20μg/L属严重异常应24h内处置,否则将诱发给水系统氧腐蚀与点蚀。

二、除氧器运行异常为何导致给水溶解氧飙升?

问:热力除氧器哪些故障会让出水溶解氧从合格升至几十μg/L?

答:除氧器靠亨利定律将水加热至对应压力下的饱和温度(如0.02MPa下≥104℃)使氧析出,常见异常包括:

加热不足:进汽压力低或蒸汽量不够,水温低于饱和温度>2℃,氧溶解度反弹,出水DO可从5μg/L升至30~80μg/L。

内部结构损坏:旋膜管脱落、填料结垢堵塞使汽水接触面积缩减30%以上,除氧效率跌至70%以下。

排氧阀开度不足:析出的氧气无法排出而在除氧头内"返溶",应适当开大排汽阀(通常以微见白汽为准)。

负荷突变:启停或深度调峰时低温补水突增破坏热力平衡,尤其低负荷<50%额定负荷时再沸腾管需投运。

处理时先核对除氧器压力—温度饱和对照表,确保水温达饱和温度;清理或更换损坏的雾化喷嘴与填料;适当开大排汽阀并择机停机检修内部组件。

三、凝结水及负压系统漏气怎么引起溶解氧升高?

凝结水系统从热井至凝结水泵出口为负压运行(约-0.09MPa),微小密封缺陷就会吸入空气,氧气随即溶于水中。主要漏点:

●凝汽器人孔门、喉部焊缝、膨胀节

凝结水泵机械密封、入口滤网端盖法兰

低压加热器汽侧及疏水阀负压段填料

轴封加热器水封破坏或轴封压力不足

数据表明:真空严密性试验下降速率>0.4kPa/min时,凝结水DO可升高10~30μg/L;凝泵入口微漏修复后DO常从50μg/L骤降至合格范围。

处理采用倒泵试验判断哪台泵漏气,用氦质谱或超声波检漏仪定位漏点,更换老化垫片(负压区禁用普通橡胶垫),紧固法兰,保证轴加水封满水并建立有效微正压轴封供汽。

四、补给水带氧和化学除氧剂异常如何影响数值?

除盐水在25℃下饱和溶解氧约8~10mg/L(8000~10000μg/L),若除盐水箱敞口无氮封、补水管直冲热井液面产生曝气,补水率每达10%~15%可使系统DO抬升>20μg/L。化学除氧方面,联氨(N₂H₄)或碳酰肼投加量不足、药剂过期分解(联氨储存超6个月明显衰减)、加药点不合理或与水混合不充分,均会使残余氧未被还原。

处理时将化学补水管改接凝汽器喉部利用排汽初步除氧,除盐水箱加装氮封或浮顶;按理论需氧量1.5倍调整除氧剂投加量,依负荷动态跟踪,定期检测药剂有效浓度。

五、在线溶解氧仪数据偏高可能是假超标吗?

常见为假超标——取样管接头松动进气、针型阀渗漏、电极透氧膜污染、电解液失效或校准超期,可使显示值虚高10~30μg/L。应按DL/T 667规定定期校准,用便携式溶氧仪(如膜法或荧光法,分辨率0.01μg/L,±1.5%F.S)现场比对,确认后再判定系统异常。

日常维护需每3~6个月更换电极膜片和补充电解液,检查取样系统连续畅流无死水,确保数据为真实水汽品质提供依据。

赢润集团研发生产的ERUN-SP3-A5便携微量溶解氧(DO)分析仪具备ppb级分辨率(0.01μg/L)、±1.5%F.S精度及快速响应(T90<60s),适合化验人员现场对除氧器出口、凝结水和补给水进行比对抽检与在线仪表校验,快速甄别仪表假超标和系统真实溶氧异常;ERUN-SZ3-A5水质在线微量溶解氧分析仪则支持4–20mA/Modbus通讯、历史数据存储及上下限报警,可对锅炉给水、除氧器出口实施24小时连续实时监控,一旦DO逼近《GB/T 12145-2016》限值(如>5μg/L)即刻预警,为运行人员争取调整除氧器工况或查漏的时间,二者一静一动共同构成电厂溶解氧超标的"发现—确认—防控"闭环,保障给水DO稳定≤7μg/L(高压机组)或≤15μg/L(中压机组),有效预防氧腐蚀。

水质微量溶解氧分析仪器

火力发电厂水汽系统中的溶解氧控制,本质上是一场与物理溶解度和设备密封性的博弈。核心结论在于:必须将除氧器运行严格锁定在对应压力下的饱和温度(如104℃@0.02MPa),这是热力除氧生效的物理底线。 当给水溶解氧突破《GB/T 12145-2016》规定的7μg/L红线时,排查路径应遵循“由外及内、由热及冷”的逻辑:优先确认凝结水泵及真空系统的严密性,因为负压区域的空气渗入往往是突发性超标的主因;其次校验在线仪表的准确性,排除因电极老化导致的“假超标”。对于化学除氧,切勿盲目加大药量,而应关注药剂的有效浓度与水体的混合均匀度。最终,通过“物理除氧为主、化学除氧为辅、精密监测兜底”的组合策略,才能确保机组免受氧腐蚀威胁,延长设备使用寿命。